當(dāng)盛夏驕陽炙烤著十里鋼城,滾滾熱浪與職工們的干事熱情相互激蕩。龍鋼公司煉鋼工序正深入踐行“四種經(jīng)營理念”,將其深度融入精細(xì)管理、成本管控和技術(shù)革新全流程,在高質(zhì)量發(fā)展的道路上,書寫著降本增效的精彩答卷。
細(xì)節(jié)制勝,以精細(xì)管理應(yīng)對高溫“烤”驗(yàn)
如何用“四種經(jīng)營理念”應(yīng)對高溫“烤”驗(yàn)?該工序未雨綢繆,以“向細(xì)節(jié)要效益”的思維破解季節(jié)性生產(chǎn)難題,用實(shí)實(shí)在在的行動交出高效答卷。
“夏季高溫對循環(huán)水系統(tǒng)是場‘大考’,冷卻效果不達(dá)標(biāo),不僅影響生產(chǎn)穩(wěn)定,而且會增加能源消耗。”除塵運(yùn)行工段周例會上,安全員張輝的提醒為大家敲響警鐘。為破解這一季節(jié)性難題,他們提前部署,通過對循環(huán)水泵實(shí)施智能化改造、加強(qiáng)關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)、優(yōu)化水處理藥劑配比等措施,顯著提升了系統(tǒng)水質(zhì)的穩(wěn)定性。
其中,6#連鑄機(jī)結(jié)晶器冷卻器的改造堪稱降本典范,在水箱上部加裝溢流管看似簡單,卻讓水體實(shí)現(xiàn)了實(shí)時循環(huán)。這一巧思帶來三重驚喜:一是加速水體流動,水溫得到有效控制;二是減少人員操作頻次,降低了勞動強(qiáng)度;三是大幅縮減循環(huán)水消耗量,經(jīng)測算,年可節(jié)約12萬元。這些藏在細(xì)節(jié)里的巧思,不僅是“向細(xì)節(jié)要效益”的生動實(shí)踐,更為企業(yè)應(yīng)對高溫挑戰(zhàn)提供了可靠保障。
精打細(xì)算,用“賺錢思維”做好成本文章
如何讓花的每一分錢都實(shí)現(xiàn)價值最大化?該工序用“賺錢”思維去“花錢”,在成本管控的棋盤上精準(zhǔn)落子,交出了一份精打細(xì)算的亮眼答卷。
該工序織密覆蓋全流程成本管控網(wǎng),完成廠內(nèi)所有用能監(jiān)測設(shè)備校驗(yàn)并上線運(yùn)行,以班為單位高頻次跟蹤水、電、氣等能源數(shù)據(jù),讓每一度電、每一方氣的消耗都清晰可查。同步開展設(shè)備跑、冒、滴、漏專項(xiàng)檢查,及時堵上能源浪費(fèi)的“小窟窿”。同時,制定實(shí)施《重點(diǎn)用能設(shè)備及管控措施》,推行“峰平谷”用電策略,讓成本管控實(shí)現(xiàn)了從“精打細(xì)算”到“智慧增效”的跨越,僅這一項(xiàng)舉措,每月就能節(jié)約電費(fèi)數(shù)萬元。
創(chuàng)新破局,以技術(shù)革新破解生產(chǎn)難題
如何在“緊日子”中釀出“好日子”的甘甜?煉鋼工序打破“等靠要”的傳統(tǒng)思維桎梏,以創(chuàng)新為筆、實(shí)干為墨,讓智慧的火花在生產(chǎn)一線競相綻放。
“設(shè)備管理不能墨守成規(guī),必須用創(chuàng)新思維破解難題。”在機(jī)修工段設(shè)備例會上,動力區(qū)域設(shè)備主管阮龍的話語擲地有聲。為延長轉(zhuǎn)爐濁環(huán)渣漿泵的運(yùn)行周期,機(jī)修班組通過引入變頻控制技術(shù),精準(zhǔn)調(diào)節(jié)泵機(jī)轉(zhuǎn)速,成功將機(jī)封使用壽命延長了50天,這一突破有效降低了設(shè)備故障率,4臺泵每年可節(jié)約電費(fèi)24萬元、備件費(fèi)用3.8萬元。
在實(shí)踐中培育出的創(chuàng)新意識持續(xù)發(fā)酵,“變廢為寶”“小改小革”的創(chuàng)意不斷涌現(xiàn),這支敢想敢干的隊(duì)伍證明了:只要敢于突破、善于創(chuàng)新,就一定能將“緊日子”過成有質(zhì)量、有效益的“好日子”。(龍鋼公司 陳陽 雷兆鵬)