作為漢鋼公司轉型升級的橋頭堡,中厚板產線匯聚了諸多新質生產力元素,其中超快冷系統主要作用是為鋼板快速冷卻、提升力學性能。但中厚板投產以來,超快冷部分缺陷制約著其功能發揮,為此,今年上半年,軋鋼廠集中內部技術力量,為超快冷設備進行了多次優化改進,實現該設備再換新顏。今天,筆者就來跟大家聊聊超快冷的“冷”改造,看看技術人員是怎么讓它變得“智”冷如風。
第一招:水泵不再“任性”,自動調頻更省心
中厚板產線投產伊始,因超快冷供水泵不具有自動調頻功能,生產過程中需靠人工盯著水箱液位來手動調頻,此項工作不僅費時費力,水壓波動就像“過山車”,嚴重影響超快冷冷卻效果。
怎么辦?別慌,軋鋼廠二級智控維護人員巧思妙想,利用PLC控制程序,為其加裝智能控頻功能。其工作原理可根據水箱液位高低,自動調節水泵頻率,當高液位時低頻運行,省電又安靜;中液位時中頻運行,穩定輸出;低液位時高頻沖刺,全力補水。
自6月初該項改造完成投入運行后,已實現超快冷完全自動補水功能,為板材生產更穩更快“降溫”帶來堅實保障。
第二招:水泵房和主控室溝通無阻礙
前期生產過程中,中厚板主控室和水泵房的信息傳遞一直是靠電話溝通,但面對產線各鋼種規格的快速切換,靠“嘴”傳遞信息猶如古時候烽火臺傳遞軍情,顯得落伍又低效。
面對這項難題,軋鋼廠中厚板作業區主動作為,智控維護人員通過在水泵房PLC與超快冷PLC之間建立實時通訊連接,將每個水泵的啟停狀態、運行頻率全部呈現在軋線主控室的超快冷控制畫面上,為兩者實現了“通訊大升級”。
現在,軋線主控室操作員在超快冷控制畫面,便能清楚看到水泵房哪臺泵在“加班”,哪臺在“摸魚”,頻率多少,狀態如何,一目了然。更關鍵的是,面對不同鋼種的快速切換,操作人員可提前安排水泵組的運行策略,大大提升了板材生產的穩定性。
第三招:“臨場應變”,柔性升級真靈活
在板材生產過程中,MES系統(L3系統)總是扮演統籌管理的角色,其中超快冷L2系統執行冷卻工藝,需要從MES系統里獲取。但實際運行時,當遇到有新品研發或工藝調整的鋼板時,MES里的相關信息還沒更新,造成超快冷L2系統無法快速獲取最新的冷卻工藝參數,形成MES冷卻工藝更新跟不上工藝調整步伐的尷尬局面,影響產品質量。
怎么破解此項瓶頸問題?經過軋鋼廠板材作業區智控維護人員與廠家多次溝通,并查閱多項技術資料后,一個精巧的方案形成了。他們在軋機L2系統中增加了一個“修改權限”,該權限允許操作人員在MES數據未更新的情況下,手動修改冷卻控制信號后再發送給超快冷L2系統。
此項創新,即使MES系統下發工藝滯后、冷卻方式不同,下級接收系統也能“臨場應變”,確保每一爐鋼都按照最新的要求進行冷卻處理,真正實現“柔性控制”,也將為后續新產品的開發提供強有力的技術支撐。
上述超快冷的三項改造看似不大,但實則意義非凡,它們不僅減輕了員工的勞動強度,提高了生產效率,也切實推動板材生產自動化、信息化、智能化的深度融合,后續,軋鋼廠將繼續深耕智能制造領域,推動更多“小改造”釋放“大能量”,為企業轉型升級高質量發展提供源動力。(張 超)